不可動組的精益改善主要分四方面:1、設備故障,2、作業準備,3、不良品返工,4、換線換型。球閥的產品特點就是規格多、批量小,裝配線每天平均的換型次數在8次左右。如何縮短換型時間是我們不可動組本次活動的主要任務,給我們這次活動確定的目標是換型時間減少30%以上。
經過對現場的觀察分析,段取了氬焊、拋光、氦檢等三道工序?,F狀換型時間分別為423秒、813秒和593秒,主要影響因素有:1、工裝擺放不合理;2、工裝設計不合理;3、換工裝效率低。針對以上問題,經全組組員討論后明確了改善方向,分組展開了改善。以拋光工序為例:1、在拋光設備內側設置工裝放置架,可整齊排列所有工裝,減少尋找拿取工裝的時間;2、增加夾片本身的定位功能,大大方便了夾片的安裝;3、減少上緊螺釘顆數,由原8顆減少為4顆。4、減短螺釘長度,由原20MM減短為12MM。四項措施落地后,拋光工序的換型時間由原來的813秒減少到了472秒,減少了 341秒,節省了42%。
通過全體小組成員的努力,氬焊工序換型時間從原先423秒減小到了274秒,換型時間節省了35%。氦檢工序從原先的593秒減小到了212秒,換型時間節省了64%。效果非常顯著,大大出乎我們的意料,達到并超越了原先設定30%的目標。
三天活動讓我們學到了如何做到快速換模,這對我們今后的夾具設計制作啟發很大,我們會將這方面的意識和知識體現在今后的工作中。
文/商用四通閥 石一鋼